經(jīng)進(jìn)入微利時代。節(jié)能挖潛、降低生產(chǎn)成本,已經(jīng)成為影響企業(yè)生存的重要因素。
早在20世紀(jì)80年代,首鋼與日本日立造船合作,在國內(nèi)率先引進(jìn)TRT工藝技術(shù)和裝備,首鋼國際工程公司通過對該項技術(shù)的消化和吸收,進(jìn)行了集成設(shè)計,成功應(yīng)用于首鋼2號高爐,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。在隨后的三十年里,首鋼國際工程公司與陜鼓集團(tuán)、成發(fā)集團(tuán)合作,先后完成了首鋼、遷鋼、首秦、宣鋼、漣鋼等共16座大型高爐的TRT工藝設(shè)計,并與日本三井造船合作,于2007年為首鋼京唐公司兩座5500m3高爐配套設(shè)計了裝機(jī)容量為36.5MW的TRT機(jī)組。
目前,首鋼國際工程公司擁有全干式、干/濕兩用和串/并聯(lián)高爐煤氣爐頂余壓發(fā)電技術(shù),能夠為客戶提供TRT裝置的設(shè)計及工程總承包服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)回收高爐余壓、降低高爐區(qū)域環(huán)境噪聲、減輕企業(yè)周邊區(qū)域用電負(fù)荷壓力、實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境友好型企業(yè)的目標(biāo)。
2 TRT工藝流程
高爐冶煉中產(chǎn)生大量的含塵爐氣,這部分氣體中富含CO和少量的H2,是鋼鐵企業(yè)的二次能源,它經(jīng)過凈化達(dá)到工業(yè)爐窯使用標(biāo)準(zhǔn)后,進(jìn)入TRT裝置,氣體在機(jī)械內(nèi)膨脹做功,推動與透平機(jī)同軸的發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)發(fā)電。膨脹后的高爐煤氣進(jìn)入廠區(qū)低壓煤氣管網(wǎng)。整個工藝過程中高爐煤氣始終在密閉的管道和密封程度高的煤氣透平機(jī)內(nèi)運行,無任何泄露和污染。隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷提高,TRT年運行時間已經(jīng)達(dá)到8000h以上,有些已與高爐作業(yè)時間基本同步。當(dāng)TRT機(jī)組檢修時,高爐煤氣經(jīng)過減壓閥組進(jìn)入低壓管網(wǎng)。
按照減壓閥組與TRT裝置相對位置的不同,分為并聯(lián)流程、串聯(lián)流程兩種。
3 TRT工藝設(shè)計基本原則
安全、穩(wěn)定、連續(xù)運行的設(shè)計理念,是TRT系統(tǒng)建設(shè)的基本原則,明確TRT系統(tǒng)是為高爐服務(wù)的性質(zhì),在不影響高爐操作的前提下,盡可能多發(fā)電。
1)安全性
其一,是確保高爐的安全生產(chǎn),由于TRT機(jī)組是保證高爐頂壓穩(wěn)定的關(guān)鍵設(shè)備,因此設(shè)備的選型及設(shè)施配置必須首先著眼于保證頂壓穩(wěn)定、確保高爐安全生產(chǎn),制定出一套完整、準(zhǔn)確、可操作性強(qiáng)的設(shè)計方案。其二,由于高爐煤氣的自身特點,極易造成爆炸和人員中毒,導(dǎo)致人身傷亡的重大事故發(fā)生,因此需大大加強(qiáng)透平機(jī)自身運行的安全性。
2)可靠性
選用適合的TRT機(jī)組,使之適應(yīng)高爐頂壓在變工況時的生產(chǎn)狀況,這些措施大大提高了TRT機(jī)組的運行時間,使之與高爐運行時間相同或接近,在給高爐穩(wěn)定生產(chǎn)提供了安全保證的同時盡可能多發(fā)電。
3)連續(xù)性
為確保高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定并且盡可能多發(fā)電,TRT機(jī)組運行應(yīng)是連續(xù)的,而不應(yīng)是時停時開。在TRT機(jī)組設(shè)計中充分考慮到各種工況條件下,保證機(jī)組正常運行的措施和控制、調(diào)節(jié)手段,從而確保在高爐允許的情況下機(jī)組的連續(xù)運行。
4 TRT技術(shù)特點
1)配置干濕兩用TRT裝置
在高爐煤氣濕式除塵與干式除塵互為備用的條件下,配置干濕兩用TRT裝置,擴(kuò)大了TRT機(jī)組應(yīng)用范圍,同時摸索出了干濕兩用TRT裝置的關(guān)鍵技術(shù)。
高爐煤氣凈化工藝分為干式凈化和濕式凈化兩種,一些高爐采用干式為主、濕式為輔的互為備用方式。由于干熱煤氣、濕式飽和煤氣在交替或相混合狀態(tài)下經(jīng)過TRT設(shè)備,對機(jī)組的氣動設(shè)計、流場分布及葉片表面防腐處理、密封間隙等要求都是不同于單一種類的煤氣,同時干濕切換時的工藝設(shè)備配置及控制過程也不同于單一凈化方式。首鋼國際工程公司通過對首鋼北京廠區(qū)3號高爐干濕兩用型TRT機(jī)組的開發(fā)與實踐,掌握了該項技術(shù)的核心點,取得了良好的效果。
2)高爐煤氣爐頂余壓發(fā)電裝置與高爐減壓閥組串并聯(lián)工藝布置
采用高爐煤氣爐頂余壓發(fā)電裝置與高爐減壓閥組串并聯(lián)工藝布置的工藝流程優(yōu)化技術(shù)以及工藝控制技術(shù)。
國內(nèi)外在高爐上建設(shè)大型TRT裝置有兩種布置實例:TRT裝置與高爐減壓閥組并聯(lián)布置或TRT裝置與高爐減壓閥組串聯(lián)布置。并聯(lián)布置可以實現(xiàn)全流量回收高爐煤氣能量,使TRT控制系統(tǒng)簡捷,便于維護(hù),TRT旁通系統(tǒng)可隨TRT裝置同期檢修。串聯(lián)布置系統(tǒng)的主要優(yōu)點是可以實現(xiàn)TRT的低壓啟動控制和低壓運行,提高TRT啟動的可靠性,使TRT裝置無論是在低壓狀態(tài)(不控制高爐頂壓)還是在高壓狀態(tài)均能運行發(fā)電,實現(xiàn)了階梯式發(fā)電運行方式。首鋼國際工程公司根據(jù)不同生產(chǎn)實際需要,分別在多座高爐上成功運用了上述兩種布置形式,其中應(yīng)用串聯(lián)布置的TRT裝置為5套,采用并聯(lián)布置的TRT裝置達(dá)到10余套,均取得了顯著效果。
3)高爐頂壓串級調(diào)節(jié)技術(shù)
TRT裝置的控制主要包括透平機(jī)啟機(jī)控制、升速控制、透平機(jī)前壓力控制,高爐爐頂壓力控制、升功率和降功率控制、以及正常停機(jī)和重故障停機(jī)控制、氮氣密封控制及輔助設(shè)備自動控制等,其中確保高爐爐頂壓力的穩(wěn)定是TRT控制的首要任務(wù)。
首鋼國際工程公司所設(shè)計的TRT裝置全部采用高爐爐頂壓力串級調(diào)節(jié)技術(shù),針對高爐爐頂壓力在正常工況和異常工況下的不同參數(shù),設(shè)計了前饋補(bǔ)償控制,即選擇爐頂壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)為調(diào)節(jié)主要參數(shù),透平機(jī)前壓為副參數(shù),并采用“偏差先行”策略,實現(xiàn)了高爐頂壓控制平穩(wěn)和安全運行的目的。
通過采用高爐頂壓串級調(diào)節(jié)技術(shù),主副調(diào)節(jié)回路同時作用,使?fàn)t頂壓力控制偏差精度從單回路控制偏差2-3kPa減小到1-2kPa,受到好評。
4)TRT裝置在干法除塵運行中獨特的安全技術(shù)
近些年來,由于干法除塵逐漸被廣泛采用,進(jìn)口礦石的用量也逐漸增加,爐料中氯化物含量增加,一些干式機(jī)組在運行很短時間內(nèi)相繼出現(xiàn)末級動葉結(jié)晶現(xiàn)象,結(jié)晶體厚度超過3-4mm后會出現(xiàn)局部脫落,使機(jī)組轉(zhuǎn)子動平衡被破壞,造成振動值超標(biāo)。結(jié)晶體分析結(jié)果為氯化銨。針對上述問題,首鋼國際工程公司不斷摸索、實踐,根據(jù)結(jié)晶體特性,制定出一套完整的解決方案,首先根據(jù)氯化銨遇水即被溶解的特性,在透平機(jī)合適的位置設(shè)置噴水裝置,定期對葉片進(jìn)行清洗。另外,對于有些無法安裝噴水裝置的透平機(jī),采取在透平機(jī)入口增加噴藥裝置的措施解決,將少量專用藥劑噴入煤氣管道內(nèi),以阻止灰垢及結(jié)晶體在葉片表面的附著,延長機(jī)組運行時間。
實踐證明,采取上述措施后,機(jī)組的平均檢修時間可降低3倍以上。
5首鋼國際工程公司TRT技術(shù)優(yōu)勢
首鋼國際工程公司在TRT工程設(shè)計中積累了多項專有技術(shù),例如:(1)全干式、或干濕兩用高爐煤氣爐頂余壓發(fā)電裝置與高爐減壓閥組串并聯(lián)工藝布置的工藝流程優(yōu)化技術(shù);(2)全干式高爐煤氣爐頂余壓發(fā)電裝置露天化。(3)大型設(shè)備特征及附屬設(shè)施緊湊型工藝布置優(yōu)化技術(shù)等。公司的設(shè)計團(tuán)隊具有以下的技術(shù)優(yōu)勢:
u 掌握濕式、干式、干濕兩用機(jī)組的技術(shù)特征及控制原理,可以滿足在不同工況下對TRT裝置的配置要求。
u 掌握串并聯(lián)布置的工藝流程和工藝配置技術(shù),并具有成功的工程實例。
u 擁有特大型高爐TRT裝置自主集成的設(shè)計經(jīng)驗,實現(xiàn)了設(shè)備大型化、裝置露天化、集約型設(shè)計的目標(biāo)。
u 掌握高爐爐頂壓力控制系統(tǒng)串級壓力調(diào)節(jié)原理,保證爐頂壓力偏差控制在1-2kPa范圍。
u 實現(xiàn)TRT機(jī)組低壓啟動、低壓運行的操作方式,提高了機(jī)組啟動、運行時的安全性,保證機(jī)組在啟動時不干擾爐頂壓力控制的穩(wěn)定性。
u 實現(xiàn)TRT機(jī)組能夠在保證爐頂壓力穩(wěn)定的條件下自動調(diào)節(jié)負(fù)荷大小變化,盡可能多發(fā)電。
6 應(yīng)用業(yè)績和典型工程
上述技術(shù)已成功應(yīng)用在首秦1號1200m3高爐、首秦2號1780m3高爐、首鋼1號2536m3高爐、首鋼3號2536m3高爐、遷鋼1號2650m3高爐、遷鋼2號2650m3高爐、遷鋼3號4000m3高爐、京唐1號5500m3高爐、京唐2號5500m3高爐等多項工程中,并獲多項獎勵(見表1)。其中,比較具有代表性的有以下幾項:
1)首鋼3號高爐TRT裝置
高爐容積2536m3,裝機(jī)容量15MW。該套裝置于2002年設(shè)計,2003年投產(chǎn),集串聯(lián)、干濕兩用技術(shù)于一體,是國內(nèi)同等容積高爐中第一座采用串聯(lián)式、干濕兩用TRT機(jī)組的項目。該裝置為軸流反動式機(jī)組,結(jié)構(gòu)形式為下進(jìn)、下出式,其結(jié)構(gòu)特征為兩級靜葉,二級靜葉自動可調(diào)、一級靜葉可實現(xiàn)全關(guān)閉。透平機(jī)軸頸與機(jī)殼間采用拉別令+氮氣密封結(jié)構(gòu),從而保證密封的嚴(yán)密可靠。裝置運行后,高爐爐頂壓力控制品質(zhì)優(yōu)良,實現(xiàn)無擾動干/濕切換。
2)遷鋼3號高爐TRT裝置(見圖1)
高爐容積4000m3,裝機(jī)容量30MW,于2008年設(shè)計,2009年投產(chǎn)。該套裝置為純干式兩級軸流反動式機(jī)組,全靜葉可調(diào),結(jié)構(gòu)形式為下進(jìn)、軸向出氣,整機(jī)水平剖分,機(jī)殼鑄造結(jié)構(gòu)。軸端密封采用國外先進(jìn)的特殊密封型式,降低了N2耗量,提高經(jīng)濟(jì)效益。
3)首鋼京唐5500m3高爐TRT裝置(見圖2)
京唐共有兩座5500m3高爐,高爐煤氣除塵均采用全干式袋式除塵工藝,并配置全干式TRT裝置,機(jī)組全部為露天設(shè)置,裝機(jī)容量36.5MW。該套裝置為引進(jìn)日本三井造船的透平機(jī)機(jī)組,為三級靜葉全自動可調(diào),結(jié)構(gòu)形式為下進(jìn)、軸向出氣。
京唐1號高爐TRT于2009年9月投產(chǎn),2號高爐TRT裝置于2010年9月投產(chǎn),頂壓控制精度穩(wěn)定在1-2kPa,發(fā)電量為30-32MWh,實現(xiàn)噸鐵回收電能45-50kWh 。